一、適用范圍
酒精生產純凈水,尤其是薯類酒類精廢水,具有溫度高、泥砂多、粘性大、污染負荷高等特點,一直是廢水處理的難點和重點。我公司科研人員經過長期控索和工程實踐,成功地研制開發了酒精廢醪一體化處理裝置及技術。
該技術1998年6月通過山東省科學技術委員會鑒定,鑒定結論為:達到國內同類產品的水平,部分裝置真補了。1999年被國家確定為:國家環境保護重點實用推廣技術,同年,被國家經濟貿易委員會認定為:新產品。
該技術先后在:山東東營市釀酒總廠、蘭陵集團股份有限公司蒙陰分公司、蒙陰縣釀酒廠、古井貢集團蓬萊酒業有限公司、山東省萊陽天府酒廠、山東省利津黃河口酒業有限公司、河北寧晉制酒廠等三十多家單位成功應用。
二、工藝流程
三、工藝介紹
1、生物前處理
(1)作用:廢水經過沉砂后進入糟液分離處置,該裝置是我公司研制的IL型酒糟專用分離機,可連續運轉,自動卸料,分離后酒糟含水率85%左右,直接作飼料出售。在酒糟難以出售的情況下,可全糟液厭氧發酵。
?。?)處理參數
2、生物處理
(1)DJF厭氧反應器
DJF厭氧反應器是我公司科研人員根據酒精廢水的特性設計的,具有接納污泥負荷高、耐沖擊、產氣率高、調試周期短、安全可靠等突出優點。容積負荷在8kgCODcr/m3d時,去除率達到66%以上,每去除一公斤CODcr可產生沼氣約0.35同m3。
(2)AIC厭氧反應器為2級厭氧。由于AIC厭氧反應器容積負荷高,可15~35kgCOD/m3.d。去除率高90%,以使高COD一次減到1000mg/l左右。(因為AIC厭氧反應器在COD800mg/l仍然能內循環做工)使后面的好氧處理大大的減輕了負擔。
?。?)JR分離裝置
在厭氧至好氧過程中,常規采用沉淀去去除懸浮物,效果極不理想,其主要原因是消化液仍處在厭氧狀態,難以沉淀,針對這一矛盾,我公司經反復實踐,成功地研制了JR分離裝置,專門應用于厭氧消化液的處理,很好地解決了厭氧與好氧之間的過度和銜接。懸浮物去除率。在80%以上,CODcr去除率在70%左右。
?。?)好氧處理
廢水經厭氧及JR分離裝置處理后,其CODcr負荷已滿足好氧處理的要求,采用推流式接觸氧化法,容積負荷為1.5kgCODcr/m3d時,CODcr去除率達80%以上。
?。?)處理參數
3、生物后處理
廢水經生物處理,去除絕大部分污染物,經該段過濾沉淀達標排放
處理參數
4、污泥處理
厭氧消化液經JR分離裝置產生的污泥,其顆粒細,粘度大,脫水困難,經長期比較,選擇雙隔膜廂式壓濾機用于污泥脫水,并在濾布、入料方式、入料壓力、污泥改性等方面進行優化組合,使脫水后的泥餅含水率在75%左右,泥餅可作農肥。
以年產品萬噸酒精生產廢水處理為例
?。?)酒糟收益
每日可分離含水85%的酒糟40m3,每立方酒糟售價按20元計算,年收益約為26.4萬元。
?。?)沼氣收益
每1m3廢醪液可產生含甲烷55%以上的沼氣20m3。用于鍋爐燃燒,每立方米沼氣可節約標準煤1kg,每噸煤按220元計,每年可節約58.08元。收益總計:26.4+58.08=84.48萬元。
?。?)運行費用
每1m3廢醪液的運行費用為4.42元,其中包括:人工費、電費、藥劑費、維修費等,每年的總運行費為65.7萬元。84.48萬元(收益)-65.7萬元(費用)=18.78萬元(凈收益)