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玉溪新型地埋式生活污水處理裝置優化中的應用
2.2.1曝氣優化應用在污水生化處理中,好氧反應是非常重要的組成環節,在反應過程中,大功率鼓風機曝氣耗能與污水成本要求之間存在著很大的矛盾,一直以來都困擾著污水處理企業。尤其是污水中微生物對氧需求量隨環境、時間不斷變化的形勢下,氧少就會導致污泥膨脹與出水水質降低,氧多不僅無法確保出水水質,還會出現極大的資源浪費現象。所以,需要對不同工況條件下的污水生化處理過程溶解氧模型進行研究,尤其是優化過程中難以測量變量的精確與實時測量,需要根據此變量及模型對鼓風量予以低能耗優化控制。
故障診斷中的應用在污水處理過程中,需要大量傳感器對運行狀態進行監測,以此來保證處理過程的有序進行。運行狀態監測本質就是一種模式識別過程,指的就是將系統運行狀態分成兩種情況,即正常運行、異常運行。所以,在污水處理過程中,需要利用模式分類方法,實現對處理過程的狀態監測,為污水處理的有序進行提供可靠保障。在有關研究[1]中,主要就是用SOM+PCA進行數據的處理,用K均值算法予以模式識別,之后根據數據模式展開故障診斷。針對于結構風險zui小化準則的支持向量機方法因為結構簡單,具有良好的全局性與推廣能力,使得軟測量故障診斷得到了有效研究。在有關研究中,主要就是借助SVM+BP軟測量模型進行二沉池SVI的預測,從而對污泥膨脹進行判斷。
PAC不同投藥率的除磷效果PAC在初沉進水中的除磷效果根據實驗得出,隨著PAC投藥率的增加,磷的去除率相應增加,投藥率11.2mg/L時,總磷的去除率達到85%,同受磷濃度低于0.5mg/L。通過試驗,我們發現,在初沉進水和A/O水中PAC的除磷效果很顯著,從除磷現象看,PAC的投入能很快的形成混凝絮團,PAC的加入量是其絮凝效果的決定因素。這在大規模污水處理上顯得特別重要。PAC投入到污水中后,水解形成多核陽離子,作用過程中能和含磷的離子結合,形成結構復雜的大分子物質,降低它的水溶性,zui后被混凝沉降下來,同時沉降下來的絮體有很強的吸附能力,可以通過絮體的吸附作用吸磷從而來降低污水中磷的濃度。
生物除磷雖然可以得到較好的除磷效果,但是由于其本身所具有的局限性,使出水中磷的含量很難穩定達標。
而通過化學除磷則可以保證出水中磷的穩定達標。所以,在污水處理過程中,對于出水水質要求的提標,需要完善污水處理工藝,我們通過投加化學藥劑達到凈化水質和處理目標值,特別是相關除磷要求。本文分別對初沉進水和經過生化曝氣處理的A/O水用聚合化鋁(PAC)化學除磷。評估了在不同水質的污水中TP的去除效果,并對協同去除SS等情況進行了比較,旨在為化學輔助除磷工藝提供參考依據。聚合化鋁是一種凈水材料,無機高分子混凝劑,又被簡稱為聚鋁,英文縮寫為PAC,由于氫氧根離子的架橋作用和多價陰離子的聚合作用而生產的分子量較大、電荷較高的無機高分子水處理藥劑。在形態上又可以分為固體和液體兩種。固體按顏色不同又分為棕褐色、米黃色、金黃色和白色,液體可以呈現為無色透明、微黃色、淺黃色至黃褐色
水處理中,絮凝是一種重要而被廣泛采用的工藝方法。它是通過化學機理把膠體物質和小的懸浮粒聚集成大的集合體,以提高這些集合體對水體中各種雜質的吸收,從而有利于后面的污水處理。
玉溪新型地埋式生活污水處理裝置:全自動二氧化氯發生器
1實驗原料
1.1實驗藥劑聚合化鋁PAC:濃度10%以Al2O3計。由于每升水的投加藥劑量太小,因此PAC原液經稀釋10倍,再按理論計算投加率投加,以減小投藥量誤差。聚丙烯(PAM),實測密度為1.269g/mL,分子水解度25%。其主要作用是加強污水中絮團沉降。
1.2實驗方法高分子絮凝劑聚丙烯干粉(PAM)無論是在物化還是A/O系統中,投加率均為0.35ppm計。為了使采集的水樣更具備代表意義,采取兩個措施:(1)正確限定采樣地點,即初沉池進水加藥點處和A/O曝氣池后部加藥點處;(2)多時段取樣:3月20日8:00時,3月27日15:00時及4月4日10:00時三時段。取污水樣1000mL于六聯聯動混凝攪拌儀中,不同藥劑調節水樣相應的pH值,加入設計投加量,轉速:(150r/min)10min;(40r/min)5min,再靜置15min在上清液1/2處取水樣。TP、SS、色度、濁度、COD等指標均采用德國MERCK公司的多參數水質分析儀NOVO400分析。
2實驗結果
污水處理指的就是通過設立一項有效、可靠的體系治理與改善水質,并且依據切實可行的自主監控體系維護其正常運行,此體系涉及參數比較多,在必要的情況下需要給予及時檢測,這樣才可以確保污水排放指標符合我國有關部門的規定。在實際操作過程中,因為處理過程的繁瑣、復雜、非線性,需要進行有效、準確的檢測與數據傳輸,為此,需要加大軟測量技術的應用力度。
其次,輔助變量選取主要就是類型、檢測點方位、數量等內容的選取,需要于靈活性、準確性、特異性的原則展開。zui后,軟測量模型構建及在線校正,模型構建形式有很多,主要有人工神經網絡構建法、回歸分析構建法等。其中對于人工神經網絡構建法的研究zui多。在構建模型的時候,需要將模型辨識作為核心要素,并且對其進行全面檢驗,確保模型滿足預設標準要求,為污水處理的有序進行奠定堅實的礎。
(某農村生活污水設備項目)
2污水處理過程中軟測量的具體應用
然而,在實際運用中,還是存在著一些不足,在運用SVI的同時,忽視了SV、ZSV、絲狀菌長度等因素,在判定污泥膨脹的時候,容易出現偏差。除此之外,在運用支持向量機方法的時候,因為各類別樣本數大小不同,針對樣本數較大的類別來說,其訓練誤差與預測誤差相對較小;針對樣本數較小的類別來說,其訓練誤差與預測誤差相對較大。在具體情況中,特別是污水處理過程的狀態監測而言,異常情況樣本數一直少于正常情況樣本數,所以,一定要盡量消除此種偏差,要不然就會增大異常情況的預測誤差,致使出現錯誤判斷。有關研究顯示,為了對傳感器偏移情況進行檢驗,需要對比傳感器的實測值和軟傳感器的預測值,之后利用余差進行故障驗證。在用NLPCA、NNPLS模型進行氮氧化物預測的時候,需要在傳感器失效之后,重構數據,展開軟冗余。在用PLS模型進行磷濃度與轉換率預測的時候,將其和指標進行結合,對復雜間歇聚類過程故障予以診斷。在用KPLS模型進行出水指標預測的時候,還可以將其在毒性物質流入優化與現報過程中予以應用。然而,用出水水質預報毒性物質流入的時候,會導致水力停留時間內毒性物質處在監視盲區,并且出現異常漏報狀態。對此情況,需要進行深入研究,進一步拓展軟測量的應用范圍。
鼓風機
目前新污水廠采用鼓風曝氣較多。對于鼓風曝氣污水廠來說,鼓風機是廢水生化工藝的心臟,又是廢水處理過程中zui大的電耗設備。羅茨式鼓風機是使用zui廣泛的鼓風機,其主要性能特點就是節能。當相對壓力低于或等于48KPa時,羅茨鼓風機效率高于相同規格的離心鼓風機的效率。鼓風機由第二子站PLC、供氣管道壓力傳感器、PID調節器、變頻調速器、電控單元和多臺鼓風機構成。其中PID調節器對壓力傳感器檢測到的壓力信心轉換的電信號與用戶設定信號進行比較,得到頻率信號控制變頻器的輸出頻率,從而控制鼓風機轉速和出氣量。
所述的沉淀池150包括沉淀池池體和錐形污泥斗,在沉淀池池體內設置有擋板152、第二擋板154、進水區、沉淀區、出水區、布水管151、水管和出水堰153。所述的沉淀池池體呈立方體,高為2m。在沉淀池池體的底部并排設置兩個錐形污泥斗,錐形污泥斗的上端邊緣與沉淀池池體的底部固定連接,由此沉淀池池體與兩個錐形污泥斗構成用于儲放污水和污泥的容置空間。在錐形污泥斗的底部分別設置一排泥口,在排泥口處安裝排泥閥,所述排泥閥為電動閥,用于將錐形污泥斗內的污泥及時排出一體化污水處理裝置外及經污泥回流機構回流至厭氧池120中。
使用該沉淀池150對污水進行沉淀處理時,污水經由布水管151上的出水孔流入進水區并在進水區內由上而下運動,流到進水區的底部后穿過擋板152下方的空隙流入沉淀區。污水在沉淀區的左邊底部向沉淀區右上方運動至第二擋板154的底部,污水在沉淀區呈斜向上運動的過程中,污水中的顆粒物在重力作用下則向下沉,顆粒物與水的運動方向相反,從而提高顆粒物與水的分離效果。污水運動到第二擋板154的底部并進入出水區,在出水區由下而上運動,然后經出水堰153,從出水口流至清水池160中。沉淀下來的顆粒構成污泥,聚集在錐形污泥斗內,錐形污泥斗內的污泥則通過錐形污泥斗底部的排泥口排出。在持續的污水沉淀處理中,難免會產生小量的浮泥,第二擋板154則可將浮泥檔在沉淀區的液面上,從而保障出水質量,減少出水中的懸浮物含量。
3.1選擇輸入輸出變量在構建COD、BOD軟測量模型的時候,需要對系統的過程輔助變量予以明確。輔助變量較多能夠更好的包涵污水處理信息,然而輸入變量太多就會增加數據處理工作量。根據經驗因素與有關文獻研究,將進水COD濃度、進水流量、進水pH值、進水溫度、好氧反應區溶解氧濃度、污泥濃度釣是模型的輔助變量,輸出變量為出水COD濃度、出水BOD濃度。
A/DAT-IAT池的控制
A/DAT-IAT池整個設備的開停和運行狀態主要由第二子站的PLC控制。缺氧池中安裝了pH計和污泥計,DAT池和IAT池中分別安裝了pH值計、DO儀、污泥濃度計。A/DAT-IAT池自動控制過程為:缺氧池連續進水,DAT池連續曝氣,曝氣量由空氣閘閥控制,而閘閥開啟度由DO儀反饋信號有關;IAT池間歇曝氣、間歇攪拌、間歇沉淀、間歇潷水,IAT池在曝氣階段的控制與DAT池的控制一樣。
進水泵房控制
水泵是污水廠的關鍵設備之一,是將粗格柵流出的廢水提升到細格柵間。在進水房里,假設有四臺水泵需要監控,其中有一臺為變頻泵,另三臺兩用一備。在進水泵房里設有就地控制箱,可進行手動與自動控制轉換。自動控制過程如下:先將井水房水位設置為超低、低、較低、中、較高、高、超高。一般水位維持在中水位,只需啟動變頻水泵就可以。
格柵有粗細兩道,廢水由污水井進入粗格柵,主要攔截較粗大的懸浮物,保證進水泵正常運行。然后流入細格柵,以去除廢水中較小顆粒的懸浮物。在現場設有就地控制器,可以進行手動和自動轉換控制。對格柵自動控制采用兩套方案,一是根據格柵前和格柵后液位差進行控制運行,當液位差達到設定值,說明格柵上的懸浮物較多,啟動格柵運行刮去格柵上的懸浮物;二是定時運行,當液位計失靈時,格柵由液位控制轉為定時運行,運行時間和運行間隔可根據污水廠運行經驗來設定。另外還可實現自動控制柵渣輸送,處理與格柵聯動,延時停機,各設備運行工況指示及事故報警,重要運行參數遠傳至中央控制室[52]。
A3/O-MBBR一體化污水處理裝置中,預脫池210、厭氧池220、缺氧池231、第二缺氧池232、好氧池240、沉淀池250和清水池260依次連通。此外,將化液回流機構設在好氧池240與第二缺氧池232之間,并在缺氧池231與厭氧池220之間增設缺氧液回流機構。
污水處理的方法為:通過進水管211將外部的污水由預脫池210的進水口送入預脫池210中,然后使污水依次流經預脫池210、厭氧池220、缺氧池231、第二缺氧池232、好氧池240和沉淀池250進行處理;厭氧池220中的部分污水經厭氧液回流機構回流至預脫池210中;缺氧池231中的部分污水經缺氧液回流機構回流至厭氧池220中;好氧池240中的部分污水經化液回流機構回流至第二缺氧池232中;沉淀池250中沉淀出來的部分污泥經污泥回流機構回流至厭氧池220中,經沉淀池250沉淀的污水則進入清水池260中。清水池260中的水經安設在出水管261上的紫外消恩消毒后排出。
將擋152板和第二擋板154平行設置于沉淀池池體內,使擋板152和第二擋板154的兩側邊分別與沉淀池池體的兩池壁固定連接,并且使擋板152和第二擋板154的底部與錐形污泥斗的錐形壁不接觸,同時還設置擋板152和第二擋板154的頂部高于沉淀池池體的zui高液面位處,即使擋板152和第二擋板154的頂部可伸出zui高液面。此外,擋板152的底部距離其正下方的錐形污泥斗的錐形壁20cm,第二擋板154的底部則位于沉淀池池體zui高液面位處下方20cm,從而使擋板152的底部低于第二擋板154的底部。由此,擋板152與池壁158之間的區域構成進水區,進水區的容積為沉淀池池體總容積的5-10%;第二擋板154與第二池壁159之間的區域構成出水區,出水區的容積為沉淀池池體總容積的1-3%;擋板152與第二擋板154之間的區域構成沉淀區;進水區與沉淀區在擋板152的下方連通,沉淀區與出水區在第二擋板154的下方連通。
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