200g次氯酸鈉發生器經銷商
電解法次氯酸鈉發生器我們可以簡單的理解為:通過向設備內添加一定量的食鹽水,利用電極的電解反應將食鹽水電解成一定濃度的次氯酸鈉溶液,然后將次氯酸鈉溶液儲存以備將來使用。
電解法次氯酸鈉發生器設備特點
1、投資少,運轉費用低t次氯酸鈉發生器不但價格比奧氧發生器、二氧化氯發生器、加氯機等低廉,而且設備占地面積小,節省土建投資。其運轉費用也低于漂bai粉消毒。特別是對于地處偏遠地區的農村水?4幺?廠及自備水源的工礦企業,采用現場制備的次氯酸鈉可節省大量運輸貯存費用。
2、具有余氯效應:余氯能解決給水管網再污染的問題,比臭氧消毒,紫外線消毒更適于給水工程中采用。
3、消毒效果好:殺菌能力同液lv相同,但由于現場制玫,隨制隨用,質地新鮮。比漂自粉、漂粉精,優氯凈等固體含氯消毒劑穩定。
4、使用安全:不存在lv氣泄漏可能造成的嚴重危害,不需要增加安全防護裝置。
5活性污泥的異常情況及對策
污泥膨脹:正?;钚晕勰喑两敌阅芰己茫试?8%以上。當污泥變質時,污泥不易沉淀,SVI值較高,污泥結構松散和體積膨脹,顏色也有異變,這就是污泥膨脹。污泥膨脹主要是絲狀菌大量繁殖所引起的。一般污水中碳水化合物較多,缺乏氮、磷、鐵等養料,溶解氧不足,水溫高或PH值較低都容易引起大量絲狀菌繁殖,導致污泥膨脹,此外,超負荷、污泥齡過長或有機物濃度剃度過小等,也會引起污泥膨脹,排泥不暢則易引起結合水性污泥膨脹。
為防止污泥膨脹,首先應加強操作管理,經常監測污水水質、曝氣池溶解氧、污泥沉降比、污泥指數和進行顯微鏡觀察等,如發現不正常現象,就需要采取預防措施,一般可調整、加大曝氣量,及時排泥,有可能采取分段進水,以減輕二沉池的負荷。
發生污泥膨脹解決的辦法是針對引起污泥膨脹的原因采取措施,當缺氧或水溫高等可以加大曝氣量或降低進水量以減輕污泥負荷,或適當降低污泥濃度,使需氧降低等,如污泥負荷過高可適當提高污泥濃度,以調整負荷,必要時還要停止進水,悶曝一段時間。
如缺氮、磷、鐵等養料,要投加硝化污泥或氮、磷、鐵等,如PH過低,可投加石灰等調PH,若污泥流失量大,可投加氯化鐵,幫助凝聚,刺激菌膠團生長,也可投加漂bai粉或液lv,抑制絲狀菌生長,特別能控制結合水性污泥膨脹。也可投加石棉粉末、硅藻土、粘土等惰性物質,降低污泥指數。
污泥解體:處理水質渾濁,污泥絮體微細化,處理效果變壞等則是污泥解體的現象。導致這種異?,F象的原因有運行中的問題,也有可能是污水中混入了有毒物質。運行不當,如曝氣過量,會使污泥生物營養的平衡遭破壞,使微生物量減少而失去活性,吸附能力下降,絮凝體縮小質密度,一部分則成為不易沉淀的羽毛狀污泥,處理水質渾濁,SVI指數降低等。當污水中存在有毒物質時,微生物受到抑制或傷害,凈化功能下降或*停止,從而使污泥失去活性。
一般可通過顯微鏡來觀察并判別產生的原因,當鑒別是運行的原因時,應當對污水量、回流污泥量、空氣量和排泥狀況以及SVI、污泥濃度、DO、污泥負荷等多項指標進行監測,加以調整。當污水中混有有毒物質時,應考慮這是新的工業廢水,需查明來源進行處理。
污泥腐化:在二沉池可能由于污泥*停滯而產生厭氧發酵生產氣體,從而使大塊污泥上浮的現象,它與污泥脫氮上浮不同,污泥fu敗變黑,產生惡臭。此時也不是全部上浮,大部分污泥也是通過正常的排出或回流。只有沉積在死角*停滯的污泥才腐化上浮。防止的措施是:安設不使污泥外溢的浮渣清除設備;消除沉淀池的死角;加大池底坡度或改善刮泥設施,不使污泥停滯于池底。
污泥上?。何勰嘣诙脸爻蕢K狀上浮現象,并不是由于fu敗所造成的,而是在于在曝氣池內污泥泥齡過長,硝化進程較高,在沉淀池內產生了反硝化,氮呈氣體脫出附著的污泥,從而使污泥比重降低,整塊上浮。此時,應增加污泥回流量或剩余污泥排放量。
泡沫問題:曝氣池中產生泡沫,主要原因是,污水中存在著大量洗滌劑或其它起泡沫的物質。泡沫可給生產運行帶來一定的困難,如影響操作環境,帶走大量的污泥。當采用機械曝氣時,還能影響葉輪的沖氧能力。消除泡沫的措施有:分段注水以提高混合液的濃度,進行噴水或投加消泡劑。
6厭氧系統運行異常情況及處理
1.沼氣氣泡異常(水封罐或反應器頂部氣水分離位置)
◆連續出現類似啤酒開蓋后的氣泡,這是厭氧狀態嚴重惡化的征兆,原因可能是排泥量過大,池內污泥量不足,或有機負荷過高,或攪拌不充分,解決辦法是停止排泥,加強攪拌,減少進水量;
◆大量氣泡劇烈噴出,但產氣量正常,池內由于浮渣渣層過厚,沼氣在層下積累,一旦沼氣穿過浮渣層,就有大量沼氣噴出,對策是破碎浮渣層,充分攪拌,打開排渣管;
◆不產生氣泡,可暫時減少或中止進水。
2.產氣量下降
◆進水濃度低,甲烷菌底物不足,應提高進水濃度;
◆厭氧污泥排放量過大,使反應池內甲烷菌減少,應減少排泥量;
◆氣溫過低,增加蒸汽量,提高溫度;
◆有機酸積累,堿度不足。應減少進水量,觀察池內堿度的變化,如不能改善,投加堿度,如:石灰、燒堿、碳酸鈣等。
3.上清液水質惡化
上清液水質惡化表現在污泥上浮嚴重,出水BOD和SS濃度增加,原因可能是排泥量不夠,固體負荷過大,消化程度不夠,攪拌過度等,解決辦法是找出原因分別加以解決。
SBR工藝調試1SBR工藝簡介
該工藝是通過程序化控制充水、反應、沉淀、排水排泥和閑置5個階段,實現對廢水的生化處理。SBR反應器可分為限制曝氣、非限制曝氣和半限制曝氣3種。限制曝氣是污水進入曝氣池只作混和而不作曝氣;非限制曝氣是邊進水邊曝氣;半限制曝氣是污水進入的中期開始曝氣,在反應階段,可以始終曝氣,為了生物脫氮,也可以曝氣后攪拌,或者曝氣、攪拌交替進行;其剩余污泥可以在閑置階段排放,也可在進水階段或反應階段后期排放。
2調試方案的制定
SBR反應器運行方式應根據廢水的性質確定,易降解的有機廢水宜采用限制曝氣進水方式,難降解的有機廢水宜采用非限制進水方式。其周期各工序的時間控制與終處理指標要求有關。如:若處理中僅考慮CODCr和BOD5的處理效果,曝氣時間可適當減少,以達到節能的目的;若考慮N、P的去除,曝氣時間至少需4小時;以處理工業廢水及有毒有害廢水為目標的運行方式建議采用短時間的攪拌加上長時間的曝氣。
不同的污水處理工程其調試方案及操作步驟各不相同,以某皮毛廠生產廢水治理工程為例說明如下:
1、接種:
根據反應器有效容積及污泥濃度(一般3—4g/l)計算所需接種污泥總量。SBR池有效池容為:7×4×4=112m3。以每池容按100m3,接種污泥含水率為97%計,需外拉污泥量為20--26m3,每池接種10--13m3。
2、馴化、啟動:
a、配料:在調節池(有效池容為:8×6×2.4=115m3)中進行。因原污水中含一定量的有毒有害物質,按原污水∶稀釋水=1∶4的比例進行配制料液,即原污水20m3,加入稀釋水80m3。根據該污水水質情況,配好的料液其營養可能不夠,需加入一定量的營養源(糞便水)(一般要求配制好的料液其CODCr=1500—2000mg/l,PH=6—9,SS≤200mg/l溫度:10--35℃),打開調節池空氣閥,使調節池曝氣攪拌均勻。
b、進料運行:料配好攪拌半小時后即可直接往SBR反應器中進料,每個SBR池進料90m3進料1小時后開始連續曝氣約3—4天(注意觀察污泥性狀,以接種污泥恢復活性為準)。
c、排水:當污泥恢復活性,停止曝氣,靜沉1.0---1.5小時。放出上清液,約50---60m3。
d、重復上述a、b、c步驟。換料間隙為1天1次。
e、當污泥活性明顯增強,沉降性能良好,污泥中含有大量的菌膠團和纖毛類原生動物,如鐘蟲、累枝蟲、蓋纖蟲等,SV=10---30%時,表明污泥已經成熟,強制馴化期基本結束。
f、注意事項:在曝氣過程中,每天至少測2次溶解氧、PH、污泥沉降比;記錄測量數據。一般正常指標為:DO=1—2mg/lPH=6---9SV=10---30%。
g、此強制馴化階段大約需時5—7天。
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