處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
主體材質 |
玻璃鋼 |
儀征一體化雙氧水廢水處理設備全自動控制環化堿倍率是環化工序進料中n[Ca(OH)2]:{n[DCH]+n[HCl]}。由于環化工序進料DCH溶液為DCH和HCl混合水溶液,中和反應優先于環化反應,要使DCH轉化必須保持堿過量。堿倍率不宜過高,根據反應(3)可知堿濃度過高會促進水解反應進行,堿倍率也不能過低,試驗證明,如果堿倍率小于1.1,環化塔頂ECH和DCH的餾出物急劇降低,考慮到石灰乳質量的差
儀征一體化雙氧水廢水處理設備全自動控制
電子工業高速發展,半導體行業發展劇增,相關化學品的需求也逐年增多,電子級磷酸的需求增長顯著。
電子工業廢水處理工藝是什么?隨著我國電子工業的高度發展,電子工業廢水處理難度逐漸增加,康景輝小編和大家一起聊聊電子工業廢水處理工藝。
一、電子工業廢水含磷酸廢液來源
電子級磷酸又被稱為超高純磷酸,是磷酸工業上的明珠,主要用于芯片的清洗、蝕刻,其潔凈度和純度對電子元器件的性能、可靠性及良品率影響很大,例如,在晶圓的加工過程中,若其被雜質污染,將導致集成電路(IC)的產率下降約50%。
因此,為了保證產品的可靠性,獲得高產率的大規模集成電路,電子工業必須使用高純電子級磷酸進行清洗,并不斷將新電子級磷酸補充到生產過程。隨著集成電路規模逐年增大,含磷酸廢液產生量不斷上升。
面板行業和集成電路行業是電子工業的典型代表,電子級磷酸在其中應用廣泛,其實際的使用工藝有所差別,產生的含磷酸廢液有很多不同特性。
對于低有機物含磷酸廢液,其中僅含有無機酸和有價金屬陽離子。向該廢液中添加雙氧水氧化后,采用無機碳化硅陶瓷膜超濾去除懸浮物,再用多效負壓蒸發將廢磷酸中的揮發性醋酸、硝酸脫除并濃縮至大于75%,濃縮后的磷酸經沉降再次去除懸浮物,即可滿足《工業磷酸》(GB/T 2091——2008)的標準,市場價值居于中位。通常只能選擇石墨作為蒸發設備的材料來應對設備腐蝕,因此設備故障率較高。目前,磷酸凈化+蒸發提濃的工藝要求較高,多數停留在實驗室階段或由大型磷酸企業實施,僅有少部分危險廢物處理企業進行了應用。
環化工序進料DCH溶液中DCH組分有兩種同分異構體,其中αα’-DCH占比33%,αβ-DCH占比67%。αα’-DCH在30℃左右反應轉化率已達50%,αβ-DCH則在50℃左右的轉化率才20%左右,當反應溫度達到100℃時,αβ-DCH的反應速度接近αα’-DCH的反應速度。實驗證明,當預熱溫度控制在70℃時,預混合器中的DCH反應率可達50%,副產甘油含量最少,環化塔餾出液中αα’-DCH含量,這表明在此溫度下αα’-DCH幾乎全部在預混合器進行了環化反應。再提高預熱溫度,αβ-DCH轉化率升高,進塔前的混合液中ECH濃度過高從而副反應增多,環化廢水COD值升高。結合該公司ECH裝置設計預熱溫度控制范圍,通過生產實踐摸索,環化工序進料預熱溫度控制在70~75℃時,副反應相對最少,環化下水COD值較低。
2.環化堿倍率
環化堿倍率是環化工序進料中n[Ca(OH)2]:{n[DCH]+n[HCl]}。由于環化工序進料DCH溶液為DCH和HCl混合水溶液,中和反應優先于環化反應,要使DCH轉化必須保持堿過量。堿倍率不宜過高,根據反應(3)可知堿濃度過高會促進水解反應進行,堿倍率也不能過低,試驗證明,如果堿倍率小于1.1,環化塔頂ECH和DCH的餾出物急劇降低,考慮到石灰乳質量的差異,堿倍率一般控制在1.1~1.2之間。實際生產中堿倍率僅作為一個參考值,主要通過調節塔釜PH值來控制殘余堿的濃度。結合該公司ECH裝置的工藝設計和所用石灰乳質量狀況,通過生產實踐摸索,塔釜PH值控制在10.5~11.2,環化廢水COD值較低。
儀征一體化雙氧水廢水處理設備全自動控制
3.環化溫度
環化反應混合液從塔頂進入環化塔后,在塔內由上而下隨著反應進行溫度逐步升高,αβ-DCH逐步轉化。由于在溫度較高的情況下,ECH在水中的溶解度增大,副反應更易進行,所以必須選擇適當的反應溫度。本裝置精餾工序具備二氯丙醇回收系統,而副反應會造成收率的降低和環化廢水COD的升高,所以優先考慮如何減少副反應,即適當降低環化塔溫度。生產實踐中,降低塔釜溫度主要通過調整汽提蒸汽量來實現,而減少蒸汽用量會降低ECH汽提速度造成副反應增加。經過指標調控和實踐摸索,該公司ECH裝置環化塔釜溫控制在94~97℃時,環化廢水COD較低。
4.蒸汽倍率
環化蒸汽倍率是加入環化塔的蒸汽量與進入預混合器DCH溶液加環化堿液量之比。因ECH與水混合可形成沸點為88℃的共沸物,采用蒸汽汽提法將環化塔內的ECH迅速蒸餾出,可減少副反應發生。工序負荷穩定時,ECH汽提出的速度主要取決于通入環化塔的蒸汽量,蒸汽倍率低,即加入環化塔的蒸汽量少,反應生成的ECH不能及時蒸出,副反應增多,環化廢水COD值高。反之,當通入的蒸汽量過大又會由于αβ-DCH的餾出量增加,降低粗ECH的濃度,增加了回收DCH和精餾ECH的能耗,同時提高了外排廢水量和溫度,所以生產實踐中必須選擇適當的蒸汽倍率。實驗證明,在滿負荷情況下,蒸汽倍率控制在0.115左右ECH達到收率,在低負荷情況下應適當提高蒸汽倍率,縮短ECH在塔內的停留時間,減少副反應發生,提高反應收率,降低環化廢水COD值。結合該公司ECH裝置設計蒸汽用量、蒸汽質量和塔釜溫度調優,蒸汽倍率控制在0.115~0.12較合適。
四、工藝優化效果
采用優化后的工藝指標操作,二氯丙醇預熱溫度控制在70~75℃,塔釜環化下水PH值控制在10.5~11.2,環化塔釜溫控制在94~97℃,蒸汽倍率控制在0.115~0.12,減少了副反應,環化反應廢水COD均值降低300mg/L。裝置滿負荷生產,環化廢水排放按150~170m3/h計算,每小時可減少COD排放量0.3*(150~170)=45~51kg,一年按8000h生產時間計,一年可減少COD排放量(45~51)*8000/1000=360~408t。通過優化環化工藝控制和結合生產實踐,降低了環化下水COD值,減少排污量同時提高其可生化性,創造了良好環境效益。