一、概況
ZNYG 自沖洗式系列凈水器引進中國市政工程西南設計院等單位技術,綜合了目前水處理中的*技術,集中吸取了同類產品的優點,對混合、反應、沉淀、過濾以及對濾料的反沖洗等進行了更加合理的設計和組合,對全國各地的江、河、湖、溪等高濁度、中濁度和低濁度均可適應。
由于設備體積小、占地少、投資省、上馬快、節省能耗、管理方便,并且無論對原水濁度小于 100 毫克/升的低濁度,或者對原水濁度為 3000 毫克/升(短時間可達 6000 毫克/升)的高濁度,處理后的水質均能小于 5 毫克/升。因此成為目前廣大農村、城鎮、中小型工礦企業、建筑施工場地、野外工作單位以及營房等單位的凈水設備。
二、工作原理與構造
原水經混合、反應、沉淀和過濾,使水質濁度小于 5 毫克/升。混合是在設備外部完成的,即將混凝劑加在水泵的吸水管內,利用水泵達到混合。混合后的原水送入凈水器進行凈化。凈水器內設:
1.反應、沉派過濾區;
2 .泥渣濃縮區,該區內設強制出水管,其出水量為整個設備額定水量的 20 %,該區的作用是提高排泥濃度、延長排泥周期、節省排泥用水量以達到節能目的;
3 .沖洗水箱,供濾池自動反沖洗時使用。
三、主要技術性能
1 .原水濁度:≤ 3000 毫克/升(短時間可達 6000 毫克/升)
2 .出水濁度:< 5 毫克/升 3 .進口壓力:> 0.06MPa,說明:
1 .尺寸:標高以米計,其余為毫米。
2 .當水源距水廠較近時,取水泵房可與送水泵房合并,采用如右圖流程。當水源距水廠較遠時,取水、凈化設施分建,流程視當地具體情況布局。
3 .采用泵前吸水管加藥,藥劑采用堿式氯化鋁(腐蝕性小),消毒采用漂粉或液氯,于清水池頂入口投加。 4 ,凈化器設備基礎可用素混凝土砌成,地基處理牢固,基礎高出地面 100 毫米 ,水封槽為磚砌,槽頂高于堰口 200毫米、尺寸由設計者定。 5 .當排泥管和排砂管堵塞時,可用 D7 給水管定期反沖
四、安裝、運行、管理
1 .設備安裝:
• 在南方大部分地區,該設備可以安裝在室外,但對于寒冷地區,可考慮放入室內。
• 設備基礎應校準水平,以保證正常運轉;管道接通后應檢查是否有漏氣、滲水現象。
• 安裝完成后應對設備內部進行檢查,清除污物、碎石、鐵屑等物,特別應檢查對穿孔進水管的孔眼有堵塞。
• 濾料應自下而上依次鋪設,保證濾料層表面平整,不許亂操作,以保證濾料的合理級配。
2 .設備運行:
(1 )設備啟動前,先打開進水閥門及強制出水閥門,其余閥門全部關閉。水泵啟動后,調整進水閥門,采用較小水量(一般為設計流量的 1 / 2 - 1 / 3 ),并加大投藥量(為正常投藥量的 1.5 - 2 倍)當水位上升到泥渣導流管頂時,關閉強制出水閥門。從配水箱取樣觀察,當濁度除至 20 度左右,并從視十觀察懸浮層平穩時,再逐漸開大進水闊和打開強制出水閥門,此時混凝劑投加量也相應降至正常投加量(混凝劑正常投加理一一堿式氯化鋁——見附表 2 )。
(2 )待沉淀出水合格后(一般控制在 20 ~ 30 毫克/升)。開啟濾池進水閥,控制進水緩慢進入濾池,自上而下浸潤濾料,待沖洗水箱集滿后,開啟反沖洗閥門。對濾池進行反沖先時注意控制沖洗強度,將雜質和不合適的濾料沖洗干凈后方可使設備投入正常使用。
(3 )運行中進水量不宜變化過大,zui大水量應不超過設計額定流量的 1.2 倍。
(4 )沉淀池出水的強制出水比為 5 : 1 (流量測定可用配水箱內的三角堰,三角堰堰頂水深和過流量的換算見附表 1 )。
(5 )當濾池水利(觀察水位標尺)比濾池水箱水位高出 1 . 5 米 時,可進行濾池反沖洗。
3 .設備管理:
• 混凝劑采用效率高、腐蝕性能較小的堿式氯化鋁。其投配方法,可采用在水泵吸水管上真空投配,故投配管應具有良好的密封條件。投藥筒容積可按一班或一天的用量,經過稀釋后再進行投加。
• 設備間斷運行時,停止運行時間不宜過長(不宜超過一天)。設備恢復運行時,應及時排除部分老化泥渣。并加大進水量和投藥量,促使底部泥渣活化后,再調整至設計水量的 2 / 3 左右,待出水水質穩定后,逐漸加大水量和減小投藥量至正常值。
• 當排泥和排砂不能正常工作時,可開啟給水管閥門進行沖洗后,再進行排泥砂。
• 濾池運行中,每隔半年至一年時間應拆除濾池頂蓋板,檢查濾池濾料是否平整和是否有膠結促球。并檢查穿孔進水管和排泥管是否堵塞。用設備每隔兩年進行防腐處理一次。
五、設備測定
1 .水質測定:定時測定原水、沉淀水、過濾水的水質濁度。
2 .視當地具體條件,定期由衛生防疫部門對原水和出水水質進行全面分析檢查。
3 .定期對反應室和濃縮室的泥渣濃度進行測定(泥渣濃度的正常值見附表 3 )。