冶金回轉窯使用操作中突然出現短暫振動情況解決方案
回轉窯操作中出現短暫振動情況解決方案
處理方案如下: 根據冶金回轉窯中心線的測量結果,結合回轉窯的運行狀況,我們討論決定:
(1)測量過程中存在一定的誤差,測量結果與理想中心線的偏差太大,所以不能以測量結果的數據為標準來對托輪進行調整,但可以測量結果作為指導方向。
(2)考慮Ⅱ檔托輪與理想中心線的偏差相對較小且振動也較小,故以Ⅱ檔托輪為基準對Ⅰ、Ⅲ檔托輪進行調整。
(3)由于調整的過程是對窯筒體的校正過程,調整后托輪與輪帶的受力狀況將發生改變,所以應采用“微量多次,邊調整邊觀察”的原則進行調整。具體調整數值及頻次初步確定如下:每次調整角度為15°,每天zui大調整角度為90°,調整完成后觀察一天左右再進行下一次的調整。
(4)調整過程中,應同時對筒體溫度、托輪軸瓦溫度、窯速、投料量、液壓擋輪壓力等相關數據進行記錄,還要對軸瓦油膜形成情況、窯的振動狀況等無數據的參數進行觀察,以比對調整前后變化情況,結合調整過程中冶金回轉窯的振動變化情況。如各項參數在幾次調整后漸趨好,則相應要加大調整力度,否則應調回。按照上述方案并通過一周多的調整后,冶金回轉窯的振動狀況得到了明顯的改善。
冶金回轉窯設備的結構特點1.簡體采用保證五項機械性能(σa、σb、σ%、αk和冷彎試驗)de20g及Q235-B鋼板卷制,通常采用自動焊焊接。筒體壁厚:一般為25mm,燒成帶為32mm,輪帶下為65mm,由輪帶下到跨間有38mm厚de過渡段節,從而使筒體de設計更為zui正確,既保證橫截面de剛性又改善了支承裝置de受力狀態。在筒體出料端有耐高溫、耐磨損de窯口護板,筒體窯尾端由一米長1Cr18Ni9Ti鋼板制作。其中窯頭護板與冷風套組成分格de套筒空間,從喇叭口向筒內吹冷風冷卻窯頭護板de非工作面,以有利該部分de*安全工作,在筒體上套有三個矩形實心輪帶。輪帶與筒體墊板間de間隙由熱膨脹量決定,當窯正常運轉時,輪帶能適度套在筒體上,以減少筒體徑向變形。
2.傳動系統用單傳動,由變頻電動機驅動硬齒面三級圓柱齒輪減速器,再帶動窯de開式齒輪副,該傳動裝置采用膠塊聯軸器,以增加傳動de平穩性,設有連接保安電機de輔助傳動裝置,可保證主電源中斷時仍能盤窯操作,防止筒體彎曲并便利檢修。
3.回轉窯窯頭密封采用罩殼氣封、迷宮加彈簧剛片雙層柔性密封裝置。通過喇叭口吹入適量de冷空氣冷卻護板,冷空氣受熱后從頂部排走;通過交迭de耐熱彈簧鋼片下柔性密封板壓緊冷風套筒體,保證在窯頭筒體稍有偏擺時仍能保持密封作用。
4.窯尾密封采用鋼片加石墨柔性密封。該裝置安裝簡單方便,使用安全可靠。
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本文來源:回轉窯網 文編輯:冶金回轉窯廠家—鞏義市興農機械制造有限公司 轉載時請保留本:http://www.gyxnc.com/News.asp?ItemID=128 |